“现在工人正在包裹管线的白色垫子,就是气凝胶,这么说吧,手上托着薄薄一片,再放上一块烧红的铁块,你都不会感到热。”12月5日,在纳米孔二氧化硅基气凝胶毡保温更换项目施工现场,中国石油吉林石化化肥厂负责人仅用一个生动的比喻,就让记者直观了解到气凝胶这种隔热材料的神奇所在。
据了解,以往化工行业大部分高温蒸汽管道都采用传统的岩棉、玻璃棉、硅酸铝纤维等作为绝热材料,但长期高温工况,再加上管道振动、雨水渗透、绝热材料性能衰减等因素影响,传统材料易出现绝热结构堆叠、下沉、滑移等现象,有的管线绝热层甚至呈现上薄下厚状态。这些问题导致热损失严重,蒸汽消耗量增加。同时,由于绝热层外表面温度升高,给一线巡检员工人身安全带来隐患。该厂综合考量实际需要,在全面调研排查厂内高温管线绝热情况的基础上,选定厂内跨度最长、热损最多的两条中压蒸汽管线作为试点,采用新型绝热制品—气凝胶替代传统保温材料,以满足节能降耗、延长保温材料使用周期的要求。
由于施工项目作业点多、面广、线路长,加之冬季气温低、风雪大、管线运行不能停止等特点,自项目开工以来,该厂始终坚持严管、严防、严查、严治的原则,合理规划施工进度,抓实安全监督,严保质量要求,强化人员协调,全力以赴保障冬季施工安全进行。每天早上,该厂结合当时天气、作业点管线介质特点等情况,有针对性地开展施工前安全喊话,提醒管廊高空作业人员合理利用生命线、正确系挂安全带,时刻注意安全。
整个施工过程,旧保温拆除和新材料安装同步进行。很多旧保温因长期处于高温环境,整体性状发生改变,破碎严重,与管线剥离后随风散落,给作业现场文明施工管理造成不便。该厂加强现场管理,采用“化零为整”的方式,小片拆、集中捆、落地收……统一做好集中处理。目前,累计清理废旧保温绵18吨,废旧铁皮28吨。
“气凝胶隔热性能是传统保温材料的2到8倍,使用寿命是传统材料的5倍以上,而且不含有毒物质,对环境很友好。我们这批要更换的量有3700多米,预计今年年底能够全部完成,可节约蒸汽2.55吨/小时。接下来,我们会对全厂中低压管线在用保温情况做次全面‘体检’,积极推广节能环保材料的应用,为建设‘绿色工厂’再添助力。”该厂机动设备室主任栗守才说。(作者:谭欣洁)